湖南日报·新湖南客户端 2025-01-02 06:54:36
湘衡盐化“技改智改”催生节能增效硕果
——一包盐的节能术
湖南日报全媒体记者 唐曦 通讯员 唐兰荣
盐调百味,与人们的生活息息相关。在衡阳,就有一家全国特大型制盐企业,它每天产的小包盐,够1.5亿中国人吃一天。
制盐既是民生产业,也是能耗“大户”。湘衡盐化不断加大研发与技改投入,以“技改智改”推动传统制盐转型升级,催生节能减排、降费增效的硕果。
近日,记者走进位于衡阳市珠晖区的湖南省湘衡盐化有限责任公司,从“一包盐”里看技改智改成效。
卤水“去钙”再制盐,年新增碳酸钙产品约1万吨
在湘衡盐化制卤厂,从地下回采出来的卤水,经过两级净化后,卤水中的氯化钠含量高达300克/升以上。
“每升卤水中的氯化钠含量提高1克,全年能增产盐1万吨。”制卤厂副厂长钱浩告诉记者,一级净化主要是“去镁”,二级净化则是“去钙”。
钱浩表示,传统制盐无净化环节,那时候,卤水在后续蒸发、结晶过程中,钙离子很容易在系统内部形成钙垢,生产运行约一周时间,就要停产除垢。现在预先将卤水“去钙镁”,生产运行周期可达1个月甚至更长时间,才需要进行除垢清理。
不仅延长了生产运行周期,还提高了产品质量。“目前我公司生产的盐产品,氯化钠纯度高达99.7%,远超国标99.1%食用盐优一级品的要求。”钱浩自豪地说。
此外,卤水二级净化脱离的钙离子,能与热电联产装置排放废气中的二氧化碳进行反应,“变废为宝”生成碳酸钙,产生新的效益。
钱浩表示,卤水净化每年产生废渣约33.5万立方米,可消耗废气约2754万立方米,并生产碳酸钙产品约1万吨。
设备工艺更新升级,热电能效提升至原来的1.28倍
从卤水到盐,要经历卤水净化、蒸发结晶、脱水干燥、包装装袋等流程。其中,蒸发结晶是最关键一环,也是能源消耗最大的一环,占成本近七成。
“为了进一步节能增效,我们近几年多次进行热电设备更新和技术升级,例如锅炉超低排放改造、热电平衡及汽轮发电机组优化、硫酸钠蒸汽回转干燥等。”热电厂副厂长蒋烨锋表示,近三年,企业各项降碳措施累计投入资金25661万元,其中设备投入13094万元。
高投入收获了高能效。蒋烨锋举例,近几年对锅炉燃烧效率进行了提升改造,并更新投用了1台30兆瓦的汽轮发电机组,目前,在产汽量相同的情况下,发电效率提高至原来的1.28倍。
制盐厂厂长杨建领记者来到制盐中控室,指着一组工艺流程示意图介绍:“这是我们的多效真空蒸发制盐工艺。真空制盐,就是利用真空环境降低卤水的沸点来蒸发水分,从而提取盐。例如,将卤水沸腾温度从60℃降低到50℃以下,年可节约蒸汽约2万吨。”
“而‘多效’是指,上一效蒸发罐卤水受热沸腾产生的蒸汽,又被引入下一个蒸发罐作为热源,从而回收热能、提高能效。”杨建解释说,串联的蒸发罐越多,“效”的级别越高,技术难度越大,能耗越低,“我们采用的是五效和六效的真空蒸发系统,是目前业内最高级别。”
全自动货品装车,年节约装卸费超100万元
走进湘衡盐化的大包装厂1号库,眼前的景象令人惊奇:一条全自动装车生产线凌空而过,产品从上一环节经传输皮带运送,穿过库房直达对面一侧的装车月台上空,被产线末端的两只机械臂轻松抓取,稳稳地排放在货车厢内。
“以前是叉车插举托盘配合人工拆垛的方式装车,效率低、成本高。例如这台货车载重36吨,以前需要4名搬运工加2名叉车工,联合作业1小时才能完成。”大包装厂副厂长肖卫华介绍,现在用的这套系统,能对车辆进行扫描,自动确定车型、码垛垛形、装车产品的数量,只需1名工人动动手指,输入数值启动,40分钟就能装好。
这套自动装车系统还突破了作业环境限制。“夏日正午时分、冬日雨雪天气,以前都不适合装车;现在机器操作,全年全天候都可以作业。”肖卫华说。
肖卫华表示,虽然技改投入成本很高,但其收益远超投入,“这条自动装车设备投了180多万元,但它每年都能节省装卸费100万元以上,一年多就回本了!”
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