湖南石化集思广益优化运行降本挖潜

  湖南日报·新湖南客户端·客户端   2025-02-25 21:26:33

湖南日报·新湖南客户端2月25日讯通讯员 彭展 朱立辉 张旭 邓鑫璐 蔡业颖)一年之计在于春。湖南石化发动全员聚焦年度生产经营效益目标,强化问题导向、价值导向,集思广益,在优化运行降本挖潜等方面下真功、亮新招、求突破、见实效,各单位和部门结合实际,落实行动,初见成效。

该公司橡胶部 SBS 区年产20万吨SBS装置后处理 705生产线承担大量出口产品及热塑橡胶SBS(苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物)/SSBR 新产品生产任务。随着客户对 SBS 产品外观切粒要求逐步提升,产品膨化和切粒规整成为行业难题。同时,在生产部分牌号过程中,

还出现切粒粘连、吸油速率低等问题。

对此,该公司设备管理部、橡胶部联合成立攻关团队,排查全流程生产要素、总结历年攻关经验、分析国内外干燥切粒技术、跟踪设备运行参数,排查出关键机组脱水能力不足、物料输送不稳定、切粒机构效能低等问题,形成一整套改进优化方案。1 月初,705生产线设备改造后一次开车成功,已生产 3 个牌号产品,切粒规整度、膨化度均有明显提高。截至目前,该生产线 3 个牌号日产量分别提高 7.5%、11.2%、36.9%,产品切粒改善效果获得用户认可。

该公司聚酰胺部根据年产15万吨聚酰胺装置生产运行现状,调节装置工艺参数,适度提升相关生产温度、压力、浓度,增强回收系统稳定性。聚合区裂解釜气相处理装置稳定运行超过 20 天,实现含己内酰胺废水回收,不仅降低了聚合区的运行物耗,每天还减少污水排放约 40 吨。通过喷淋水溢流水流程技术改造,精细调试阀门阀位,该部实现干燥喷淋溢流水至切粒水再至喷射水的全流程平稳置换,有效减轻回收水系统处理压力,降低蒸发系统能耗,每小时减少脱盐水用量3 吨左右。

为保持装置高负荷生产,聚酰胺部还在确保安全的前提下,变更熔体过滤器压力联锁

值,由 12 兆帕提至 15 兆帕,消除生产线负荷提升的压力联锁制约;合理规划年度检修

计划,以熔体过滤器滤芯更换周期为基准,控制计划性检修次数,降低工序停车次数,提

升运行效率。2 月初以来,该部运行能耗物耗同比、环比均保持连续向好向优,聚酰胺切片日产量400多吨。

年初以来,该公司港口部以降低沥青生产能耗为重点,持续推进挖潜增效工作。他们针对导热油炉、蒸汽锅炉等加温设备燃料消耗高的情形,总结往年挖潜经验及产销规律,提前部署节能降耗工作安排,强化过程控制,确保节能降耗措施落实落地。该部还对沥青产品集中装车、重驳到港测温、燃气采购存储等环节进行现场分析,制定符合实际需求的管理措施。   

根据 70A 沥青水运进厂情况,港口部合理安排进罐储存,实现高温沥青快进快出,并通过储罐中部、上部分层加温取油装车出厂,降低 70A 加工出厂燃气消耗。同时,他们筛选优质70A 沥青作为改性沥青生产原料直接卸进原料罐,减少生产过程倒罐加温能耗。1月份,该部完成 70A 沥青及改性沥青出库任务,消耗燃气 131 吨,较月度计划减少 29 吨。

 

责编:吴天琦

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